Илосос ИРВО-40

Реконструкция объединенных канализационных очистных сооружений ОАО «НЛМК» и г. Липецка ведется с 2004 года. Ввиду большого объема работ, невозможности остановки поступления сточных вод и условий действующего производства, реконструкция выполняется на имеющихся двух технологических линиях очистки сточных вод поэтапно.

В рамках данной статьи описывается часть наладочных работ ЗАО НПФ «ЭкоТОН» (согласно договору с ЗАО «Фирма «СЭНС» г. Санкт-Петербург – Генподрядчик), произведенных в рамках реконструкции второй технологической линии по очистке сточной воды правобережной части города (рис.1), общей производительностью 221тыс.м3/сутки. Проект реконструкции выполнен ООО «ЭКОВОДОКАНАЛ» г. Липецк в 2008 г.

Реконструкция второй технологической линии разбита на 4 этапа. В нашей статье описывается 2 этап, включающий в себя реконструкцию сооружений биологической очистки – аэротенков и вторичных отстойников.

Состав сооружений приведен в таблице 1.

План сооружений 2 технологической линии МУП «ЛиСА»

Рис. 1. План сооружений 2 технологической линии МУП «ЛиСА»

Таблица 1. Состав сооружений второй технологической линии МУП «ЛиСА»

Стадия очисткиНаименование сооруженийНаименование сооружений
Механическая очистка1. Камера гашения и здание решетокграбельные решетки производства ЗАО НПФ «ЭкоТОН» - 3 шт.
2. Аэрируемые песколовки3 шт. Гидросмыв и удаление пескопульпы погружными насосами
3. Первичные радиальные отстойники Ду=40мИлоскребы ИРПО-40 производства ЗАО НПФ «ЭкоТОН» - 3 шт.
4. Насосная станция сырого осадкаНасосы сырого осадка Flygt, производительность 250 м3/ч.
5. Распределительный канал осветленной сточной водыСистема барботажа
Биологическая очистка6. Аэротенк №1 (W=19300 м3), запущен с ноября 2013 г. Нитри-денитрификатор с биологической дефосфотациейМешалки и насосы фирмы Willo, система аэрации ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
7. Аэротенк №2 (W=19300 м3), выведен на реконструкцию-
8. Аэротенк №3 (W=13600 м3) Аэротенк-вытеснитель с регенератором ( 25%).Система аэрации ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
9.1÷3.Аэротенк №4 (W=15600 м3 м3), запущен с 2011 г.

Нитри-денитрификатор с биологической дефосфотацией
Мешалки и насосы фирмы Flygt, система аэрации ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
10.1÷4. Вторичные радиальные отстойники №1÷4, Ду=40мИлососы ИРВО-40 производства ЗАО НПФ «ЭкоТОН» - 4 шт.
11.1÷4. Вторичные радиальные отстойники №5÷8, Ду=40мИлососы ИВР-40
12. Насосная станция возвратного активного илаПолуосевые насосы – 3 шт. производительностью по 3000 м3/ч
13. Воздуходувная станцияТВ 150 1,6 – 5 шт.
Обеззараживание14. УФ станцияоборудование НПО «ЛИТ»
Доочистка15. Контактные резервуарыПолимерная загрузка, система аэрации ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
Обработка осадка16.1÷2. Илоуплотнитель №1÷2, Ду=24 мИлососы ИРВО-24 производства ЗАО НПФ «ЭкоТОН» - 2 шт.
17.1÷2. Шламовый резервуар №1÷2Система барботажа
18. Цех механического обезвоживания осадкаЛенточный сгуститель и ленточный фильтр-пресс – 4 шт. Суммарная производительность -90 м3/ч (по исх.осадку).

Технологический процесс удаления азота и фосфора организован по схеме JHB (Университета Йоханнесбурга) – рис. 2.

Особенностью технологической схемы обработки осадка на станции являлось совместное уплотнение осадка первичных отстойников и избыточного активного ила.

Целью проведения пусконаладочных работ было обеспечение высокой эффективности удаления соединений азота и фосфора на аэротенках №1 и №4, и обеспечения стабильного процесса нитрификации в аэротенке №3 в условиях проведения реконструкции второй технологической линии.

Схема биологического удаления соединений азота и фосфора внедряемая на второй технологической линии КОС г. Липецка

Рис. 2. Схема биологического удаления соединений азота и фосфора внедряемая на второй технологической линии КОС г. Липецка

D = денитрификация, A = анаэробная зона, N = нитрификация, G = дегазация.

Положение на начало работ

Фактическое поступление сточной воды в ноябре 2013 г. на 2 технологическую линию составляло 84÷92 тыс.м3. Для ее очистки были задействованы все сооружения механической очистки, 3 аэротенка из 4-х (№1,3÷4); 5 вторичных отстойников из 8-и (№1÷2,5÷7), один илоуплотнитель.

По результатам анализа среднесуточной пробы сточной концентрации загрязняющих веществ составили:

Наименование показателяЗначение концентрации
После здания решетокПосле первичных отстойников во входном канале аэротенкаВыход после контактных резервуаров
Взвешенные вещества, мг/дм329832424,0
БПК5, мгО2/дм324822512
Фосфаты (по Р), мг Р-РО4/дм32,54,50,35
Азот аммонийный, мг N-NН4/дм334,737,35,6
Азот нитратов, мг N-N03/дм30,350,38,9
Азот нитритов, мг N-N02/дм3--0,1

Таким образом, до пуско-наладки можно было констатировать отсутствие эффективности первичного отстаивания и высокий вынос взвешенных веществ со сточной водой. Концентрация ила в аэротенках №1 и №4 в среднем составляла 8,5 г/дм3, в аэротенк №3 в зоне регенерации — 12 г/дм3. Столь высокая доза ила была объяснена:

  • мощным рециклом взвешенных веществ активного ила из илоуплотнителей в аэротенки,
  • попаданием избыточного активного ила с 1 технологической линии (обогащенного железом, т.к. линия работает на сточных водах Новолипецкого металлургического комбината),
  • выводом аэротенка №2 под реконструкцию,
  • ограниченной производительностью узла механического обезвоживания осадка и т.д.

Концентрация кислорода на выходе из аэротенков составляла менее 1 мгО/дм3.

Создавшаяся ситуация, несмотря на большое количество вторичных отстойников, постоянно создавала угрозу самопроизвольной выгрузки активного ила с очищенной водой.

Корректировка технологического процесса

А. Технология обработки осадка

Первым шагом была изменена схема обработки осадков – прекращена подача сырого осадка в илоуплотнители. На период корректировки схемы в работу был введен 2-й илоуплотнитель.

Таким образом, илоуплотнители были переведены только на уплотнение избыточного активного ила в количестве 120÷130 м3/ч, при концентрации 10÷11 г/дм3 ила. Это позволило исключить массовый вынос ила с надиловой водой, поступающей в один из первичных отстойников и привело к снижению концентрации взвешенных веществ на входе в аэротенки примерно на 30% — до 200 мг/л. Это повлекло за собой существенное уменьшение прироста избыточного ила.

Откачку сырого осадка стали производить в барботируемую усреднительную емкость при цехе механического обезвоживания.

В течении недели была снижена концентрация ила в аэротенках №1 и №4 до 5 г/дм3, а в аэротенке №3 до 3,5 г/дм3. Это дало возможность исключить из работы один вторичный отстойник, и снизить объем перекачиваемого возвратного активного ила на 20 % (1200 м3/ч). После снятия угрозы самопроизвольной выгрузки ила с очищенной сточной водой, была выполнена регулировка шиберов в иловых камерах вторичных отстойников, позволившая получать более концентрированный возвратный ил и снизить объем рецикла еще на 450 м3/ч.

Достижение оптимальной дозы и оптимальной величины рецикла ила позволило:

  • Вывести из эксплуатации один из двух работающих насосов возвратного активного ила (экономия 1440 кВт-ч в сутки);
  • Снизить объем избыточного активного поступающего на илоуплотнитель до 90 м3/ч;
  • Вывести из эксплуатации 2-й илоуплотнитель (его включение изначально было временным шагом) и т.д.
  • Перейти к настройке биологической ступени очистки.

Б. Технология биологического удаления соединений азота и фосфора

Наладка системы биологической очистки, проводилась пошагово, когда каждый последующий шаг выполнялся только после устоявшегося режима предшествующего шага.

По результатам анализа среднесуточной пробы сточной концентрации загрязняющих веществ составили (после вышеописанной оперативной стадии наладки – таблица 2):

Наименование показателяЗначение концентрации
После здания решетокПосле первичных отстойников во входном канале аэротенкаВыход после контактных резервуаров
Взвешенные вещества, мг/дм32802006,4
БПК5, мгО2/дм33202835,2
Фосфаты (по Р), мг Р-РО4/дм33,05,00,2
Азот аммонийный, мг N-NН4/дм328,032,01,2
Азот нитратов, мг N-N03/дм30,10,19,3
Азот нитритов, мг N-N02/дм3--0,4

Таким образом, качество очистки улучшилось по всем показателям.

С помощь компьютерного моделирования был рассчитан и задан оптимальный технологический режим биологической очистки (см. таблицу 3 и рис. 3-4), адаптированный под круглосуточную работу сооружений с одновременным ведением реконструкции на различных участках.

Таблица 3. Технологические параметры работы аэротенка №1

Наименование параметраВеличина
Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут
32 832
Аэротенки
Количество аэротенков, шт.1
Время гидравлического удержания сточной воды, часов14,6
Объемы зон
Первая зона денитрификации, % от общ.объема8,9
Зона дефосфотации, % от общ.объема16,1
Вторая зона денитрификации, % от общ.объема12,7
Зона нитрификации/денитрификации, % от общ.объема12,3
Зона нитрификации, % от общ.объема45,5
Зона дегазации, % от общ.объема4,5
Параметры функционирования системы
Масса ила в системе, кгСВ94 700
Средняя доза ила, кгСВ/м34,7
Объем внутреннего рецикла нитратов, м3/сут46 800
Минимальный возраст активного ила, сут9,0
Расчетный расход воздуха на аэрацию и перемешивание, м3/ч16 500
Вторичные отстойники
Количество вторичных отстойников, шт.2
Гидравлическая нагрузка, м3/м2хч0,53
Массовая нагрузка, кг/м2хч4,13
Объем рециркуляции возвратного активного ила, м3/сут24 000
Обработка осадков
Избыточный активный ил (ИАИ), м3/сут.1016
Масса ИАИ, кгСВ/сут10 540

Прогноз изменения концентрации фосфатов (по Р) в зонах аэротенка №1

Рис.3. Прогноз изменения концентрации фосфатов (по Р) в зонах аэротенка №1

Прогноз изменения концентрации соединений азота в зонах аэротенка №1

Рис.4. Прогноз изменения концентрации соединений азота в зонах аэротенка №1

В ходе наладки было выполнено:

  • подстройка всех аэротенков по воздуху, распределен воздух между аэротенками №1,3÷4 и распределен воздух между аэробными зонами (концентрация кислорода в аэробных зонах составила 1,8÷3,5 мгО2/дм3);
  • корректировка расхода возвратного активного ила (степень рециркуляции 35÷40 %, при дозе 2,6÷4,7 г/дм3);
  • корректировка расхода внутреннего рецикла из конца зоны нитрификации (80÷150%, при нитратах на выходе 28÷38 мг/дм3);
  • корректировка выводимого расхода избыточного активного ила (2040÷2520 м3/сут, включая объем ИАИ с 1 технологической линии) и т.д.

Проведенные уточнения режима позволили снизить концентрацию фосфатов (по Р) на выходе до 0,2÷0,4 мг/дм3.

Эффективность удаления биогенных элементов достигла больших величин, чем предусмотрено проектом (см. табл. 4) и было рассчитано при компьютерном моделировании.

Наименование показателяПроектные величиныФактические величины*
Вход в аэротенкПДКЭфективность, %Вход в аэротенкВыход из вторичных отстойниковЭфективность, %
БПК5, мгО2/дм32002,098,0200÷3552,9÷5,698,4÷98,6
Взвешенные вещества, мг/дм31427,0595,0170÷2804,3÷6,997,5
Азот аммонийный (N-NH+4)21,30,3998,331÷340,4÷0,897,6÷98,5
Фосфаты по фосфору (P-PO4)3,020,293,44,5÷5,00,2÷0,492,0÷95,6
* согласно результату анализа среднесуточной пробы, после недели функционирования по установленному технологическому режиму

Сделан вывод, что высокая эффективность дефосфотации обусловлена попаданием в систему биологической очистки ила с первой технологической линии, с высоким содержанием железа, что приводит к частичному химическому связыванию фосфатов. Наличие значительного количества вторичных отстойников позволило поддерживать высокую дозу ила и аккумулировать в нем фосфаты. Таким образом, благодаря особенности сточных вод и наличию анаэробной зоны, на станции без применения реагентов реализовано химико-биологическое удаление фосфора.

Также были предложены и реализованы следующие шаги по корректировке механической ступени очистки:

  • Выключение из работы одной решетки, что позволило исключить отложение песка в каналах решеток из-за малой скорости воды. Каналы решеток не должны брать на себя функцию песколовок;
  • Выключение из работы одной песколовки, что позволило сократить время пребывания в остальных песколовках, тем самым снизить количество органических веществ, оседающих с песком;
  • Нормализация ситуации в системе обработки осадка позволила в целях оптимизации удаления азота и фосфора выключить из работы один из трех первичных отстойников (рис. 6) и сократить время пребывания в остальных первичных отстойниках. В результате выросла концентрация органических веществ поступающих на биологическую очистку и соотношение БПК/N и БПК/Р;
  • Регулирование системы откачки осадка из первичных отстойников, что позволило снизить влажность откачиваемого сырого осадка с 98,3% до 95,5% и соответственно уменьшить объем перекачки.

Выводы

В результате совместной работы специалистов ЗАО НПФ «ЭкоТОН», ЗАО «Фирма «СЭНС» и эксплуатирующего персонала МУП «ЛиСА» был оптимизирован технологический режим работы второй технологической линии очистных сооружений канализации правобережной части города Липецк (рис. 7), в условиях проведения реконструкции, что позволило:

  • получить высокие показатели эффективности очистки в аэротенках №1 и 4 и сократить платежи за загрязнение водного объекта;
  • снизить энергоёмкость процесса и себестоимость очистки;
  • на основании работы аэротенка №1 внести предложения по корректировке реконструируемого аэротенка №2.
  • увеличить устойчивость технологического процесса, проверенного даже при наличии залповых сбросов жиров и др. ингибирующих биологическую очистку веществ.

Полное достижение установленных нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект будет обеспечено после реконструкции аэротенка №2 (конец 2014 г.) и №3 (2015 г.)

а)

Илоскреб ИРПО-40

б)

Трубчатый диспергатор воздуха АПКВ, алюминевый мостики, щитовые затворы, дроссельные задвижки, подъемное оборудование

в)

Илосос ИРВО-40

Рис. 7. Оборудование производства ЭКОТОН установленное на МУП «ЛиСА»:

а) Илоскребы ИРПО-40; б) Трубчатый диспергатор воздуха АПКВ, алюминевый мостики, щитовые затворы, дроссельные задвижки, подъемное оборудование; в) Илосос ИРВО-40 и др.